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压力容器在使用中出现的问题及应对措施

作者:admin来源:中国压力容器网 日期:2012-7-5 16:11:18 人气: 标签:

  在参考国外有关压力别是交变载荷,因不合理结构和焊接缺陷引起应力容器规范,并结合我国碳钢板标准的具体技术要求集中,产生裂纹而破坏。和实际质量情况的基础上,1985年《钢制石油化工3安装不当引起热应力失效压力容器设计规定》对碳素镇静钢A3的适用范围某化工厂4台氮气加热器,1982年制造并投人限定如下:钢板的使用,材质ICrl8NigTi,筒体壁厚6,设计压力为温度为O一350℃;用于容器壳体时,钢板厚度不大O.75MPa,设计温度450℃,利用电热棒加热氮气。

  1999年首次检验时发现:筒体向上拱起,于盛装液化石油气体、毒性为高度或极度危害介质下部有凹陷和皱褶变形;鞍座横向直立肋板、立肋板与加强垫板焊缝全部撕裂。

  水蒸气腐蚀造成变换炉失效某化肥厂中温变换炉,设计压力0.8MPa,设计温度550℃,主体材质16MnR,壁厚14rnm。中温变换炉操作温度在480一550℃之间。变换反应中的水以水蒸气形式加人。水蒸气与铁在约高于40℃的温度下接触时,发生反应生成的磁性氧化膜,在一定程度上会阻止腐蚀的继续发展,对于碳钢,在50℃以上已基本起不到保护作用。蒸汽腐蚀过程中所产生的氢原子若不能较快地被带走,由于氢原子尺寸很小,将进人内部并主要停留在晶界处,使金属机械性能降低。

  氨合成塔裂纹及修理某氮肥厂直径lm的氨合成塔,1984年制造并投用1995年首次检验时发现塔内壁冷气主线人口下方第4道环缝有长50、深13的裂纹。第一次返修后焊缝热影响区出现多处裂纹,总长约790rnl氨合成塔工况属于临氢状态,介质中主要成分为氢气,长期运行后,氢势必扩散人塔壁钢材中影响其性能。对氨合成塔裂纹处取样,用MHs806定氢分析仪进行氢含量分析,材料中氢含量达23ml/109,远高于正常焊接焊缝中氢含量,说明在长期运行中,有大量的氢渗人钢材氨合成塔检修记录中记载:在1987年3月,因触媒老化,塔内气体走短路。

  对该塔进行首次年度大修时,发现塔内件浮动,逆时针转动90,触媒筐保温层及铁皮全部脱落。由于保温层措施的失效及触媒筐的工作高温(530℃),使塔壁长时间局部高温。对原裂纹处取样进行金相分析,裂纹位于热影响区,沿原奥氏体晶界分布,焊缝组织未见珠光体,应为脱碳所致。

  经以上分析我们认为,首次修复工作失败的主要原因就是未对裂纹成因进行分析,制定具有针对性的修复措施,忽视氢腐蚀及渗人氢的存在,选用碳弧气刨消除缺陷,将坡口以下刨至25,远超出裂纹存在的8一13,给以后焊接增加不应有的难度;焊前未对脱碳层及渗人氢进行处理,焊后未进行热处理,仅焊前、焊后用氧炔焰对坡口进行加热,导致焊后再次出现大量裂纹。

  压力容器的设计和制造,应综合考虑其操作时的压力、温度、介质情况进行合理选材,对具有应力腐蚀、氢腐蚀等特殊环境,则更应考虑材料与介质的相容性;o做好压力容器的产品检检工作,消除危及安全使用的先天性缺陷;

  加强压力容器安装管理工作,对重要压力容器应严格报装审批手续,必要时应进行安装质量监检;

  加大压力容器安全管理法律法规的宣传力度,督促压力容器使用单位建立健全安全管理规章制度,制定并严格执行工艺操作规程和岗位操作规程,对操作人员定期进行培训,提高持证上岗率;加强压力容器修理和改造的检查,进一步宣传压力容器定期检验的必要性,压力容器的使用单位,必须及时安排压力容器的定期检验工作,对长期不执行压力容器定期检验制度的使用单位,应行使必要的行政管理手段督促其整改,以确保压力容器的安全。

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